改善连铸机结晶器与铸坯内部质量的措施
连铸机结晶器跑锥改进措施:
连铸机结晶器由宽边和窄边通过加紧装置夹紧,形成其内腔,跑锥主要分为宽边和窄边跑锥两个方面。
1窄边跑锥
窄边是由铜板和支撑板通过上部把持块、夹持块连接起来的。
措施:窄边铜板和水箱装配时,将各配合面、接触面清理干净,保证粗糙度。夹持块和支撑板、把持办装配及燕尾槽定位时,进行检查、确认配合精准;螺栓预紧,保证足够的预紧力。此外,支撑板两侧面上的两个调整垫片经常对校,保证间隙值和间隙精度。
2宽边跑锥
宽边主要由铜板和水箱通过螺栓连接的。
措施:在组装及调锥度过程中,保证连接、固定螺栓的预紧顺序和预紧力。同时要求张开夹紧装置提供合适的预紧力,能够承受钢水静压力、坯壳与铜板间摩擦力、钢水热量的传导等机械应力和热应力的综合作用。
3窄面调整装置
窄面调宽是使用手动形式,长期使用,润滑保养不到位和各处配合间隙变大,容易跑锥。
措施:为消除各处间隙的影响,调整时应从宽向窄单方向调整,避免双向调整,出现空程和间隙。为防止齿轮箱和丝杠套内进水,各端盖处应涂抹密封胶。
4足辊方面
此外,铸坯拉出结晶器后膨胀,会对足辊有一个向外的推力,足辊受到较大的力,由于足辊和宽面、窄面相连,导致出辊。
措施:足辊对弧时在铜板和对弧样板间放置一定厚度的垫板,使各侧足辊按照与铜板下口上下平行的位置分布,起到即导向,又可减轻对铜板的挤压力。
因二次冷却工艺和连铸设备存在问题,小方坯时常产生角部裂纹、中间裂纹、压下裂纹和中心疏松。通过工艺优化和设备改进,使小方坯内部缺陷率降到较低水平。通过采取措施,连铸坯内部质量有了较大改善,连铸坯低倍检验结果表明,基本上消除了角部裂纹和压下裂纹,中间裂纹在0.5~1.0级,中心疏松0.5~1.0级。
(1)为减轻铸坯内部裂纹,结晶器冷却和二冷段不可强冷,着手对结晶器水量和二冷比
水量的优化。
(2)通过调整不同的拉矫压力,取相应的低倍试样,摸索更佳的拉矫压力,综合考虑液压状况,红坯压力从510MPa逐步优化为310MPa,并且更换液压阀台,使红坯压力保持稳定。
(3)淘汰遗留的水套,水套壁厚由6mm改为8mm,材质由碳钢改为不锈钢,此种水套不易变形,内壁光滑,结晶器水缝的水的流场均匀。
(4)提高冷却水水质
(5)精细操作,通过用后浸入式水口渣线的情况判定结晶器液面的稳定性,结晶器液面控制稳定性大大提高,结晶器液面波动由原±10mm左右提高到±5mm,同时确保浸入式水口的对中,保护渣的充填相对比较规范。
(6)改变连铸设备冷却水紊乱的现状,改变水路方向,优化水冷喷嘴和水量,基本达到少量水流到红坯上。
(7)严格控制中间包内钢水过热度。原来中间包钢水20~30℃的过热度相对较大,铸坯柱状晶相对发达,铸坯产生内部裂纹和中心疏松的几率增大,通过中间包温度的研究,现严格控制中间包钢水过热度为15~25℃。
(8)提高钢水的纯净度,提高钢中的Mn/S。以前,转炉出钢过程中全程吹氩气搅拌,之后小氩气软吹3min,优化为出钢过程中全程吹氩气搅拌,小氩气4min,促进脱氧产物的充分碰撞、长大和上浮;同时提高20MnSi和20MnSiV成品中的锰含量,降低成品中的硫含量,由此提高钢中的Mn/S,在优化前Mn/S很多炉次低于15,优化后全部在18以上,以上措施降低了钢中硫在晶界的热脆倾向。
连铸机结晶器由宽边和窄边通过加紧装置夹紧,形成其内腔,跑锥主要分为宽边和窄边跑锥两个方面。
1窄边跑锥
窄边是由铜板和支撑板通过上部把持块、夹持块连接起来的。
措施:窄边铜板和水箱装配时,将各配合面、接触面清理干净,保证粗糙度。夹持块和支撑板、把持办装配及燕尾槽定位时,进行检查、确认配合精准;螺栓预紧,保证足够的预紧力。此外,支撑板两侧面上的两个调整垫片经常对校,保证间隙值和间隙精度。
2宽边跑锥
宽边主要由铜板和水箱通过螺栓连接的。
措施:在组装及调锥度过程中,保证连接、固定螺栓的预紧顺序和预紧力。同时要求张开夹紧装置提供合适的预紧力,能够承受钢水静压力、坯壳与铜板间摩擦力、钢水热量的传导等机械应力和热应力的综合作用。
3窄面调整装置
窄面调宽是使用手动形式,长期使用,润滑保养不到位和各处配合间隙变大,容易跑锥。
措施:为消除各处间隙的影响,调整时应从宽向窄单方向调整,避免双向调整,出现空程和间隙。为防止齿轮箱和丝杠套内进水,各端盖处应涂抹密封胶。
4足辊方面
此外,铸坯拉出结晶器后膨胀,会对足辊有一个向外的推力,足辊受到较大的力,由于足辊和宽面、窄面相连,导致出辊。
措施:足辊对弧时在铜板和对弧样板间放置一定厚度的垫板,使各侧足辊按照与铜板下口上下平行的位置分布,起到即导向,又可减轻对铜板的挤压力。
因二次冷却工艺和连铸设备存在问题,小方坯时常产生角部裂纹、中间裂纹、压下裂纹和中心疏松。通过工艺优化和设备改进,使小方坯内部缺陷率降到较低水平。通过采取措施,连铸坯内部质量有了较大改善,连铸坯低倍检验结果表明,基本上消除了角部裂纹和压下裂纹,中间裂纹在0.5~1.0级,中心疏松0.5~1.0级。
(1)为减轻铸坯内部裂纹,结晶器冷却和二冷段不可强冷,着手对结晶器水量和二冷比
水量的优化。
(2)通过调整不同的拉矫压力,取相应的低倍试样,摸索更佳的拉矫压力,综合考虑液压状况,红坯压力从510MPa逐步优化为310MPa,并且更换液压阀台,使红坯压力保持稳定。
(3)淘汰遗留的水套,水套壁厚由6mm改为8mm,材质由碳钢改为不锈钢,此种水套不易变形,内壁光滑,结晶器水缝的水的流场均匀。
(4)提高冷却水水质
(5)精细操作,通过用后浸入式水口渣线的情况判定结晶器液面的稳定性,结晶器液面控制稳定性大大提高,结晶器液面波动由原±10mm左右提高到±5mm,同时确保浸入式水口的对中,保护渣的充填相对比较规范。
(6)改变连铸设备冷却水紊乱的现状,改变水路方向,优化水冷喷嘴和水量,基本达到少量水流到红坯上。
(7)严格控制中间包内钢水过热度。原来中间包钢水20~30℃的过热度相对较大,铸坯柱状晶相对发达,铸坯产生内部裂纹和中心疏松的几率增大,通过中间包温度的研究,现严格控制中间包钢水过热度为15~25℃。
(8)提高钢水的纯净度,提高钢中的Mn/S。以前,转炉出钢过程中全程吹氩气搅拌,之后小氩气软吹3min,优化为出钢过程中全程吹氩气搅拌,小氩气4min,促进脱氧产物的充分碰撞、长大和上浮;同时提高20MnSi和20MnSiV成品中的锰含量,降低成品中的硫含量,由此提高钢中的Mn/S,在优化前Mn/S很多炉次低于15,优化后全部在18以上,以上措施降低了钢中硫在晶界的热脆倾向。
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